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水平帶式過濾機工作原理(廠家分享水平帶式過濾機作用是什么)
標簽:     添加時間:2022-11-17 瀏覽次數(shù):1482

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水平帶式過濾機工作原理(廠家分享水平帶式過濾機作用是什么)


  膠帶濾機是以環(huán)形橡膠帶作為傳動機構的一種帶式真空過濾機。上層濾布被鋪在上層的環(huán)形膠帶上,在電機的驅(qū)動下,濾布和膠帶共同運動在真空系統(tǒng)的幫助下完成過濾、洗滌和脫水。

  本文針對DU型橡膠水平帶式真空過濾機做詳細的介紹和解答,如有DU型橡膠水平帶式真空過濾機方面的疑問可到樂中環(huán)保科技官網(wǎng)咨詢!

  設備簡介:

  橡膠帶式真空過濾機是以濾布作為過濾介質(zhì),充分利用物料的重力,依靠真空負壓力為動力實現(xiàn)固液分離的高效分離設備;設備在結構上,過慮區(qū)段沿著水平長度方向布置;采用了固定真空盒。設備在生產(chǎn)過程的過濾、濾餅洗滌、卸渣、濾布清洗隨膠帶的運行連續(xù)完成;設備可適應不同濃度的物料,并且母液和濾餅洗滌液可以分段收集,具有生產(chǎn)能力大、過濾效率高、洗滌效果好,濾餅含濕率低等優(yōu)點。同時,膠帶速度、進料量、料漿濃度、洗滌水量、真空度、洗滌區(qū)和干燥區(qū)均可根據(jù)生產(chǎn)需要選擇理想?yún)?shù)。設備易損件少,故障率低,可實現(xiàn)長周期連續(xù)運轉、運行平穩(wěn)、操作簡便、勞動強度低。橡膠帶式真空過濾機經(jīng)過多年的改進和完善,技術已達到國際先進水平,廣泛應用于電力環(huán)保、礦山、化工、冶金、造紙、食品、制藥及煤炭等行業(yè)。

  工作原理:

  料漿由進料裝置均布在向前移動的濾布上,在真空泵的抽濾作用下,濾液穿過過濾布和膠帶過濾孔進入真空箱,再從真空箱下部的連接管道進入濾液罐,固相截留在濾布上形成濾餅。由于重力和真空抽力方向一致,沉降時較大顆粒沉在濾餅之下,小顆粒沉在濾餅之上,形成結構合理的助濾層,其阻力小。過濾速度高。所形成的濾餅隨膠帶而移動被多次洗滌,脫水,然后在濾布轉向處脫落。其后,濾布和膠帶經(jīng)過驅(qū)動輥分開,分別用高壓水清洗再生,濾布經(jīng)過糾偏裝置調(diào)整后,重新回到進料端開始新的作業(yè)循環(huán)。

  膠帶濾機的四大系統(tǒng):

  膠帶濾機與其他濾機一樣具有四個系統(tǒng):

  驅(qū)動系統(tǒng):由變頻電機、減速機、主動大膠輥、膠帶、濾布等組成。主動大膠輥在變頻電機的帶動下,拖動環(huán)形膠帶,上層的環(huán)形膠帶又拖動上層濾布,同時又帶動濾布上的料漿和濾餅完成過濾、洗滌和脫水。

  真空系統(tǒng):由真空泵、真空分液罐、真空盒、摩擦帶和膠帶等組成。膠帶在真空盒和托輥上運行,真空盒與膠帶間有摩擦帶分隔,膠帶帶動摩擦帶同時運行,摩擦帶在真空盒的滑塊上運動,因而摩擦帶與滑塊有相對滑動(屬動密封),其間通入水,起潤滑、密封和冷卻作用。真空盒采用分節(jié)聯(lián)成整體,每節(jié)均有管口與集液總管相連形成真空集液系統(tǒng),分別通入真空分液罐,濾液由真空分液罐排液口排出,空氣由真空分液罐排氣管被抽到真空泵排入大氣。

  過濾洗滌系統(tǒng):由送料泵、布料器、洗滌泵、洗滌槽、濾布、膠帶和真空分液罐等組成。帶機從物料加入到濾餅卸除,必須經(jīng)過過濾、洗滌、脫水三個階段。膠帶濾機相對較長,可以優(yōu)化分配過濾、洗滌和脫液段的長度,還可以根據(jù)物料中脫除雜質(zhì)離子的難易程度,很方便的實現(xiàn)多級洗滌,保證洗滌質(zhì)量。

  糾偏系統(tǒng):由糾偏接近開關、糾偏輥、兩個糾偏氣囊、三位五通電磁閥等組成;作用是糾正濾布跑偏,原理是調(diào)節(jié)糾偏輥的角度來糾正濾布跑偏。

  在開車初期該帶機基本能維持運行,但進料流量偏小、布料不均、糾偏及用電安全隱患、真空損失、濾布輥粘料及真空盒堵塞等存在一些問題。通過分析、摸索發(fā)現(xiàn)該帶機在結構、用材及設備制造時存在一些缺陷,必須進行改造。

  技改目標:

  1.過濾流量達到目標產(chǎn)量要求;2.實現(xiàn)安全操作;3.不漏料、不漏水;4.濾布跑偏在能自動糾偏范圍;5.物料洗滌達到洗滌質(zhì)量要求;6.真空系統(tǒng)工作正常;7.濾餅卸除干凈;8.濾布再生干凈。

  膠帶濾機的性能特點:

  1.采用固定真空盒,膠帶帶動摩擦帶運行,與真空盒構成運動密封結構,形成高效真空密封。

  2.膠帶的支承采用托輥減少了膠帶的運行阻力,提高了膠帶壽命。

  3.實現(xiàn)了真正意義上的連續(xù)過濾,保證了過濾、洗滌、脫水的持續(xù)真空。

  膠帶濾機優(yōu)點:

  1.操作最簡單(由于是變頻電機,濾餅的厚度可以通過濾布的運行速度和加料量來調(diào)節(jié),對物料過濾性能的適應性好)。

  2.能連續(xù)運行,過濾效率較高。(不用排放真空因而不會造成的真空損失,而且節(jié)省了固定盤和移動盤帶機回程不過濾的時間)。

  3.在帶式真空過濾機系列產(chǎn)品中處理能力最大、生產(chǎn)能力最高。

  4.洗滌效果好,能獲得更優(yōu)質(zhì)的濾餅。(還是由真空的連續(xù)性,可多級洗滌決定的)。

  存在問題、采取措施、改造效果:

  1進料端濾布漏料改造:

  1.1原因分析:

  改向輥與壓布輥濾布兜角(θ1)小,進料量一旦增大壓布輥的料液就會高出濾布圍堰,料液就從濾布的圍堰低點流出,造成物料損失,使周圍地面、設備衛(wèi)生臟。

  1.2改進措施:

  1、調(diào)節(jié)壓布輥使其壓緊濾布及橡膠帶,增加與濾布和膠帶貼合力,盡量不讓物料從壓布輥處漏出來。

  2、在改向輥與壓布輥之間機架的梁上增加一調(diào)節(jié)輥,以增大濾布的兜角(使θ2>θ1)。

  1.3改進效果:

  通過上兩項調(diào)整后,在濾布運行時物料很難從改向輥和壓布輥間的濾布漏出。現(xiàn)場面貌明顯改觀,增加進料量,從而提高了產(chǎn)量。

  2濾布窄,料液漏損:

  2.1原因分析:濾布窄,濾布一旦跑偏,兩側擋板不能有效折起濾布,造成料液從擋板與膠帶接縫處漏出(外漏)。一些漿液從濾布邊被吸到膠帶溝槽進入真空盒(內(nèi)漏),嚴重的會堵塞真空盒和接管,造成洗滌和脫水差,嚴重的會造成堵閃蒸、產(chǎn)品質(zhì)量下降等一系列問題。

  2.2改進措施:我們將濾布寬度由2030mm改為2100mm,即使濾布有所跑偏,濾布圍成的圍堰深度也能防止側漏。

  2.3改進效果:改進后,即使濾布跑偏,也不會發(fā)生料漿漏損,真空盒不再堵塞。

  3濾布調(diào)偏難的處理:

  3.1原因分析:通過觀察濾布跑偏的原因兩臺帶機大體有五種情況:

  1、兩端改向輥不平行,形成濾布寬度方向一側緊、一側松,緊邊受力大,松邊受力小,從而導致濾布跑偏。

  2、由于整體濾機機架的制造或安裝的原因,上、下機架不是規(guī)則的矩形,雖然端輥平行,但它們的中位線不重合,在濾布不跑偏的情況下,造成跑偏假象。

  3、濾布水洗再生不好,濾布粘料使輥子粘料,導致濾布打折跑偏。

  4、托布輥軸向與濾布運行方向不垂直,使濾布發(fā)生跑偏。

  5、物料在濾布上分布不均,造成膠輥跑偏,從而造成濾布跑偏。

  3.2改進措施:

  1、對濾布朝一固定側跑偏的現(xiàn)象,必須調(diào)節(jié)改向輥,不能長期以糾偏輥偏轉一定角度來調(diào)節(jié),否則,會使接近開關、電磁閥線圈長時間通電損壞。

  2、機架由于制造或安裝時沒有到位,通過調(diào)整機架變形量,同時盡量調(diào)整輥筒中位線重合度。

  3、將濾布沖洗干凈,防止粘料

  4、保證進料器下料均勻,確保濾餅厚度一致。

  3.3改進效果:通過調(diào)整,跑偏在可控范圍內(nèi),自動糾偏功能穩(wěn)定。

  4托輥、改向輥、糾偏輥改造:

  4.1原因分析:

  1、一些托輥,軸兩段有軸承,軸外是輥筒,兩端有油封但無壓蓋,造成油封不穩(wěn)定,安裝時一次性加入了潤滑脂,托輥長期轉動,潤滑脂不斷損失,軸承內(nèi)就會出現(xiàn)空隙,料液很易進入軸承內(nèi),軸承長期浸泡腐蝕損壞;

  2、改向輥、糾偏輥為輥兩段帶軸承,用軸承座安裝,既無油杯也無油封,也是安裝時一次性加入了潤滑脂,軸承損壞的方式同前。

  4.2改進措施:

  1、首先將軸承的軸封端加油封,保證軸承內(nèi)潤滑脂不跑損,外界的漿液進不了軸承,以提高軸承運行壽命。

  2、輥子有軸承座的,將在其蓋板上或軸承座上增加油杯,確保盒內(nèi)軸承能定期潤滑保養(yǎng)。

  4.3改進效果:改后輥子的使用壽命明顯提高。

  5糾偏接近開關改造:

  5.1原因分析:

  1、糾偏接近開關處在水份較大的環(huán)境中,電源電壓又是220V存在較大人身安全隱患。2、糾偏接近開關安裝在濾機下層濾布邊沿,水份較多,感應頭、接近桿易被物料粘住,影響接近桿動作。

  5.2改進措施:

  1、將220V電壓改變?yōu)?4V安全電壓,消除安全隱患。2、由于帶機前部垂直段濾布水份較少,將糾偏接近開關安裝在該處的濾布兩邊,有效消除了液態(tài)物料干擾。

  5.3改進效果:

  1、安全電壓的引入,從根本上消除了安全上的后顧之憂。2、將糾偏感應觸桿的結構進行了改造,安裝位置進行挪動后,糾偏故障發(fā)生率大大減少。

  6洗布槽及噴槍改造:

  6.1原因分析:

  1、洗布槽是平底,洗下的物料不能及時流出,造成槽內(nèi)集料太多;2、洗布槽上噴槍安裝口無固定、無密封,經(jīng)常漏水,現(xiàn)場衛(wèi)生差;3、由于噴槍較長,安裝及拆卸噴槍較困難,必須兩人配合。

  6.2改進措施:

  1、將洗布槽由平底改為具一定斜度的楔形底;2、噴槍用法蘭安裝;3、增加噴槍安裝滑道。

  6.3改進效果:

  1、槽內(nèi)集料消除;2、噴槍在箱體上的安裝采用法蘭,增強了水密封效果,法蘭漏水消除;3、在洗布槽內(nèi)安裝了噴槍滑道,使安裝及拆卸噴槍比較方便。

  6糾偏氣囊安裝支架改造:

  6.1原因分析:

  1、糾偏氣囊固定支架鋼板太薄。2、氣囊兩端板無筋板,焊縫處所受力矩大,運行中兩端板均向外張,造成斷裂。

  6.2改進措施:

  1、將原固定支架鋼板加厚。

  2、在兩端板外增加筋板。

  6.3改進效果:經(jīng)過改造氣囊支架結構牢固,氣囊運行平穩(wěn),達到了預期效果。

  7濾餅刮料器改造:

  7.1原因分析:1、刮料裝置結構不合理,刮刀與濾布貼合縫隙偏大,物料不但刮不盡,而且物料受到刮刀意外碾壓,影響了后續(xù)洗布效果。2、隨著濾布的加寬,刮料裝置兩邊重錘磨擦濾布邊沿,特別是濾布跑偏時磨擦加重,濾布容易被掛傷。

  7.2改進措施:1、將刮板式刮料裝置拆除,用不銹鋼絲刮料代替刮刀,由于催化劑濾餅較松散,鋼絲刮料效果好,而且避免了刮刀碾壓物料。2、在鋼絲壓緊和張緊兩個方向上,制造了一簡易裝置較好解決了日常鋼絲壓實、張緊的問題。

  7.3改進效果:刮料改用不銹鋼絲后,刮料效果明顯改善,而且避免了刮刀碾壓物料,洗布效果增強。

  結論與建議:

  膠帶濾機具有較多優(yōu)異性能,需要我們?nèi)グl(fā)掘和利用。從生產(chǎn)運行中不斷發(fā)現(xiàn)膠帶濾機自身存在的細節(jié)不足和缺陷,并開展分析總結,逐步解決了該帶機困擾或影響生產(chǎn)的一系列問題,變不利為有利,充分發(fā)揮膠帶濾機的優(yōu)勢,取得了可喜效果,滿足了生產(chǎn)的需要,值得借鑒。今后我們?nèi)詫⒁恍┖玫母姆ê秃玫南敕ㄓ玫侥z帶濾機的進一步優(yōu)化上來,真正把膠帶機的優(yōu)異性能發(fā)揮到極致做出更多的努力。



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